電吸附技術(shù)在焦化廢水處理中的應(yīng)用
來源: 閱讀:8002 更新時間:2011-11-02 15:25摘要:采用常州愛思特凈化設(shè)備有限公司的電吸附技術(shù),在昆明鋼鐵控股有限公司煤焦化公司安寧分公司生化車間,對其焦化廢水進(jìn)行深度除鹽處理試驗研究,原水平均電導(dǎo)率為4599μS/cm;產(chǎn)水平均電導(dǎo)為1376μS/cm,平均去除率為70.10%;噸水電耗為2.28kWh/t;產(chǎn)水率為75%。在試驗過程中設(shè)備運行穩(wěn)定、維護(hù)較簡單,前期預(yù)處理要求較低,產(chǎn)水水質(zhì)較穩(wěn)定。結(jié)果表明,電吸附技術(shù)能夠滿足處理焦化廢水的要求。
關(guān)鍵詞:電吸附技術(shù);焦化廢水;除鹽;電導(dǎo)率
1 背景
昆明鋼鐵控股有限公司始建于1939年2月,總部位于春城昆明西南32公里的安寧市境內(nèi),占地面積約為10平方公里,是國家特大型工業(yè)企業(yè),云南省最大的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)基地,也是省內(nèi)第一個銷售收入突破100億元的云南省屬工業(yè)企業(yè)?傎Y產(chǎn)達(dá) 245億元,凈資產(chǎn)80億元。2005年銷售收入名列中國企業(yè)500強第218位。具備年產(chǎn)600萬噸鋼的綜合生產(chǎn)能力,是一個集鋼鐵冶金、礦業(yè)開發(fā)、機械制造、建筑安裝、房地產(chǎn)•開發(fā)、水泥建材、物流運輸?shù)葹橐惑w的企業(yè)集團。
昆鋼響應(yīng)國家“節(jié)能減排”號召,由昆鋼水凈化科技有限公司及愛思特(北京)凈化設(shè)備有限公司共同合作,利用“電吸附除鹽設(shè)備”對昆鋼的焦化廢水進(jìn)行深度除鹽處理,驗證其除鹽效果,從而證明該技術(shù)用于該類水質(zhì)除鹽的可行性和技術(shù)優(yōu)勢。
2 試驗原理
電吸附(electrosorption)除鹽的基本思想是通過施加外加電壓形成靜電場,強制離子向帶有相反電荷的電極處移動,對電極的充放電進(jìn)行控制,改變電極處的離子濃度,并使之不同于本體濃度,從而實現(xiàn)對水溶液的脫鹽。由于碳材料,如活性炭和炭氣凝膠等制成的電極,不僅導(dǎo)電性能良好,而且具有很大的比表面積,置于靜電場中時會在其與電解質(zhì)溶液界面處產(chǎn)生很強的雙電層。雙電層的厚度只有1~10nm,卻能吸引大量的電解質(zhì)離子。一旦除去電場,吸引的離子被釋放到本體溶液中,溶液濃度升高,通過這一過程實現(xiàn)電極材料的再生,其原理如圖1所示。
圖1 電吸附原理圖 |
工藝流程分為二個步驟:工作流程,反洗流程。
如圖2所示:
圖2 工藝流程 |
工作流程:原水池中的水通過提升泵被打入保安過濾器,固體懸浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入電吸附(EST)模塊。水中溶解性的鹽類被吸附,水質(zhì)被凈化。
反洗流程:就是模塊的反沖洗過程,即在電吸附模塊工作結(jié)束之后先對其進(jìn)行短接放電,待短接電流很小或基本放電完成時,再生水泵開始工作,使水反向進(jìn)入模塊進(jìn)行沖洗,使電極再生,反洗流程可根據(jù)進(jìn)水條件以及產(chǎn)水率要求選擇一級反洗、二級反洗、三級反洗或四級反洗。
電吸附除鹽工藝的優(yōu)點
(1)耐受性好,運行成本低
核心部件使用壽命長(實際工程連續(xù)運行已達(dá)5年以上),避免了因更換核心部件而帶來的運行成本的提高。該技術(shù)屬于常壓操作,能耗比較低,其主要的能量消耗在于使離子發(fā)生遷移,并通過控制電壓使電極表面不發(fā)生極化現(xiàn)象。
(2)水利用率高
EST技術(shù)可以大大提高水的利用率,一般情況下水的利用率可以達(dá)到75%以上。
(3)無二次污染
電吸附技術(shù)不需任何化學(xué)藥劑來進(jìn)行水的處理,從而避免了二次污染問題。電吸附系統(tǒng)所排放的濃水系來自于原水,系統(tǒng)本身不產(chǎn)生新的排放物。
(4)操作及維護(hù)簡便
由于電吸附系統(tǒng)不采用膜類元件,因此對原水預(yù)處理的要求不高,而且即使在預(yù)處理上出一些問題也不會對系統(tǒng)造成不可修復(fù)的損壞。鐵、錳、余氯、有機物、鈣、鎂等對系統(tǒng)幾乎沒有什么影響。在停機期間也無需對核心部件作特別保養(yǎng)。系統(tǒng)采用計算機控制,自動化程度高,對操作者的技術(shù)要求較低。